螺杆压缩机长周期运行问题分析及对策

来源 :中国电气工程学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wxcheng823
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  摘要:此次研究重点分析螺杆压缩机的运行问题,针对故障问题提出有效的检修措施,全面维护螺杆压缩机运行效益。通过检修结果可知,螺杆压缩机运行状态稳定,实现预期目标,整个装置的运行安全性高。
  关键词:螺杆压缩机;长周期运行;故障问题;检修对策
  某企业石蜡装置中包含2台螺杆压缩机,均为淘汰压缩机。2台螺杆压缩机的介质均为氨,吸气压力为0.2MPa,排气压力为1.45MPa,功率为450Kw,转速为每分钟2960r。
  1、螺杆压缩机工艺流程
  1.1氨系统流程
  蒸发氨气可以利用人口过滤器进入到压缩机设备中,在阴阳转子作用下,气体会被过度压缩,此时压力持续增加,温度也会上升。润滑油通过油泵注入压缩机体,氨气被压缩后,可以吸收润滑油的热量,以此降低自身温度。通过压缩机排出后,氨气会进入到油气分离器,此时氨气会利用分离器顶部进入到蒸发空冷系统中进行冷却吹,在蒸发器中利用气化释放冷量方式冷却,之后通过气液分离器返回到压缩机内部。
  1.2润滑油流程
  采用油泵可以将润滑油注入到压缩机内部,充分混合压缩氨气之后,可以起到明显的降温效果。通过压缩机排出之后,氨气和润滑油会一同进入到油气分离器内,通过分离器底部排出润滑油,利用油泵、冷却器、过滤器和管道阀门进入到压缩机内部。
  压缩机上具备能量调节设施,能够对油塞位置的润滑油进出进行控制,同时可以使油塞两侧压力变化,促使滑阀在转子腔内位移,改变转子工作长度,调节压缩机能量,确保机组处于高效运行状态。
  2、螺杆压缩机运行问题分析
  2.1低油压所致联锁停机
  在开启压缩机时,油压处于1.2-1.3MPa内,出口压力处于0.9-1.0MPa内,为了满足联锁要求,必须确保油压高于出口压力。如果压缩机负荷上升60%,则油温度持续上升,油压力降低1.1-1.2MPa,出口压力上升1.0-1.1MPa,达到联锁保护临界值。如果压缩机负荷不断上升,油温度升高,会导致压缩机出现联锁停机事故。尽管油温度增加,但是联锁时的油温正常。因此可以排除由于油温升高所致油压过低问题。针对低油压所致联锁停机故障,可以采用以下措施处理:第一,更换新的润滑油,疏通油管油路;第二,检查和维修润滑油循环泵,更换压缩机机头。如果采用上述处理措施没有解决联锁停机问题,操作人员必须控制压缩机操作负荷,同时观察油压和出口压力数值。当接近联锁保护临界值时,必须降低压缩机负荷,避免出现联锁停机故障。
  2.2压缩机严重振动
  螺桿压缩机运行期间出现严重振动问题,按照检修人员检测的数据可知,前轴承垂直方向最大振动位移参数约为23.8μm,振动达到临界值。因此必须综合考虑多方面因素,同时采取合理有效的处理措施:第一,注重检验压缩机的吸液、抽空现象;第二,联合钳工进行找正,同时检查轴承完好性与地脚螺栓的紧固性;第三,联合电工检查电机轴承运行情况,注重更换机头。通过上述措施,没有改善设备振动问题。因此可能是由于机头使用时间比较长,加大阴阳转子的缝隙,从而导致阴阳转子之间的稳定性较差。在检修期间,检修人员采用旧机头更换报废机头,因此没有从根本上解决问题,
  3、螺杆压缩机长周期运行检修与维护措施
  3.1更换新机头
  由于螺杆压缩机生产企业不再生产同型号的机头,因此采用线机头,该类机头的压缩效率很高。在更换机头时,将原有滑动机头转变为滚动轴承。由于该类轴承具备较大摩擦力,运行温度比较高,如果轴承制冷剂出现闪蒸问题,将会破坏轴承润滑油沫,从而导致轴承内部金属直接接触金属,极易损伤轴承。为了防止油沫破碎所致润滑效果变差,必须通过油泵提升油压力,确保压力大于排气压力,防止供油部位压力低,导致制冷剂闪蒸问题。滚动轴承的摩擦力比较小,因此不会产生高温,可以在油沫状态下运行,所以不需要使用油泵增加油压力,润滑油可以通过出入口压差,实现机组内循环运行。新型机头联锁值的油压必须高于出口压力,以此处理压缩机负荷加大、油压下降所引发的联锁停机事故。
  3.2机组润滑油油路改造
  此次改造项目所应用的新机头与旧机头的构造区别比较大,因此必须联合新技术改造油路。不仅包含去四通阀与去机头油路,也包含前轴承、后轴承的注油点。由于增加注油点,可以确保不同点润滑具备针对性,可以明显减少润滑油循环量,缩小改造后的油路管径。由于减少循环油量,会使油泵功耗降低,阴阳转子在搅拌润滑油时,也可以减小功耗。完成改造升级后,进行试机操作,在开启油泵之后会产生大油压,之后全部开启油泵循环阀,才可以确保油压处于正常范围。开启后即使油温上升,油压也处于正常范围,不会出现降低情况。
  在过压缩工况下,容积比较高,压缩机排气压力大于系统排气压力,气体会从吸气压力压缩到排气压力,由定容膨胀到系统排气压力,在排气过程中,会产生额外功耗。在欠压缩工况下,容积比交底,压缩机排气压力小于系统排气压力。气体从吸气压力压缩到排气压力,此时工作容积和排气口连接,排气管道内的气体会呈倒流趋势,此时工作容积气体由定容压缩到系统排气压力,之后完成排气过程。
  3.3容积比的可调性
  随着螺杆压缩机转子容积的缩小,转子齿间容积会压缩内部气体,直至工作容积和排气口边缘相连通,该过程被称为内压缩过程。在压缩末期,工作容积内的气体压力被称为压缩终期压力。压缩邻近终期时,才开始排气。在部分工况下,压缩终期压力和机组排气压力不一致,会导致容积内部气体压力突增或者突降,此时就会产生等容膨胀,使压力与背压相等时,再开展排气过程。在应用螺杆压缩机时,应当分析压缩机容积比与系统容积比关系。
  4、升级改造的运行效果
  4.1降低联锁停机频率
  在完成改造后,首次开车因重新配置润滑油管道,所致油路过滤器堵塞联锁停机,之后压缩机均处于平稳运行状态,没有出现联锁停机事故。
  4.2压缩机振动减轻
  在检修处理后,压缩机的振动值明显降低,确保设备长周期运行的平稳性和安全性。
  5、结束语
  综上所述,螺杆压缩机升级改造支护,能够减少设备的联锁停机此时,确保设备的运行能力与运行平稳性。通过使用新型线机头,改变润滑油注油位置与注油量。应用容积比可调节技术,明显减少压缩机运行电耗,经济效益显著。
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