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兰州石化1.4Mt/a催化裂化装置,于2000年6月改造为VQS系统,实际运行中VQS系统确实起到了减少系统结焦,提高总液收的效果,但其操作弹性小,在装置波动和开工过程中不能很好的将催化剂与油气分离,造成大量催化剂跑损,进入分馏塔,导致装置开工难度大,开工周期长。为解决这一问题,本文从VQS系统的工作原理、实验室数据等方面进行总结,找出影响VQS系统分离效率的相关因素,结合实际工作过程,找出现有系统存在的缺陷,重新确定快分头出口尺寸来提高出口线速,进而提高其分离效率;取消三层汽提挡板来增加操作弹性。并通过计算确定出不同开工阶段的应采取的线速,确定蒸汽总用量,以控制VQS出口线速,减少跑剂量,总结出合理的开工操作条件。在设备改造后,采用该套操作条件,可以完全避免催化剂跑损进入分馏塔,能够保证催化装置安全、平稳开工。